渦街流量計現(xiàn)在已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用,尤其是在蒸汽和中低壓氣體的 純水,污水流量 測量方面,占有重要地位。這是因為它具有精確度較高、范圍度較寬、線性分度、無零點漂移,而且結(jié)構(gòu)簡單、牢固、安裝維護(hù)方便等特點。與此同時,它也存在耐振性較差、脈動流影響嚴(yán)重、抗干擾能力弱等局限性,這就吸引著人們對它進(jìn)行研究,取其所長,避其所短。
渦街流量計與調(diào)節(jié)閥(減壓閥)安裝設(shè)計在同一根管道上,兩者經(jīng)常容易碰到。如圖1所示,來自鍋爐房或熱力公司的外來蒸汽,在測量流量后經(jīng)穩(wěn)壓閥(或減壓閥),進(jìn)入分配器,供各用汽設(shè)備使用。在流量調(diào)節(jié)系統(tǒng)中,流量計與調(diào)節(jié)閥直接連接,如圖2所示。
從儀表的實際運行情況來看,調(diào)節(jié)閥(或減壓閥)在運行中出現(xiàn)振蕩的情況也時有發(fā)生。有的是在 流速儀 某些時段出現(xiàn)振蕩;有的是在某一些開度出現(xiàn)振蕩,而產(chǎn)生振蕩的原因更是復(fù)雜多樣。
按照引起振蕩的原因分類,大致有以下幾種原因[2-3]:
①閥芯存在不平衡力,而閥門又在小開度條件下工作,從而引起振蕩,有時甚至發(fā)出嘯叫;
②調(diào)節(jié)系統(tǒng)參數(shù)整定不當(dāng),引起系統(tǒng)等幅振蕩,調(diào)節(jié)閥也振蕩不停;
③調(diào)節(jié)閥的閥芯存在干摩擦,從而導(dǎo)致系統(tǒng)振蕩;
④由于覺察不到的原因而引起的難以覺察的振蕩。
振蕩的幅值和振蕩頻率也有很大差異,但總的來說,振蕩都會引起流動脈動,進(jìn)而改變渦街流量計的輸出。
1 閥門振蕩對渦街流量計的影響
渦街流量計是最容易受流動脈動傷害的流量計之一。流動脈動從發(fā)生源經(jīng)流體向下游或上游傳遞到渦街流量計,并作用在其傳感器上, 明渠流量計 導(dǎo)致傳感器輸出脈沖數(shù)量額外增加,更嚴(yán)重的是渦街流量計還會出現(xiàn)一種“鎖定”現(xiàn)象[4]。
1.1 脈動頻率的影響
在分析流動脈動對渦街流量計影響時,脈動頻率是重要參數(shù),起決定性作用的是脈動頻率fP與旋渦剝離頻率fv的比值。當(dāng)此比值較小時,具有近似的穩(wěn)定流特性,旋渦剝離頻率隨流速變化,斯特羅哈爾數(shù)或校準(zhǔn)常數(shù)不變。當(dāng)脈動頻率與旋渦剝離頻率的比值較大時,就出現(xiàn)一種強烈的趨勢,即旋渦剝離周期被“鎖定”,即與脈動周期相同(fv=fP)或是脈動周期的一半
在鎖定條件下,流量計輸出停頓,流量指示誤差可高達(dá)±80%。當(dāng)脈動頻率大大高于旋渦剝離頻率時,無明顯的鎖定現(xiàn)象,但斯特羅哈爾數(shù)發(fā)生變化,造成穩(wěn)定流校準(zhǔn)數(shù)據(jù)明顯偏離,達(dá)到10-1的數(shù)量級。
流速脈動幅值U′rms/U的試驗數(shù)據(jù)表明,此幅值不能超過20%。其中,U′rms為流速脈動均方根值;U為軸向流速。脈動頻率的限定是指在最低流速時,脈動頻率應(yīng)小于旋渦剝離頻率的25%[2]。
1.2 渦街流量計測量脈動流流量
采取合適的阻尼方法將脈動衰減到足夠小的幅值(通常為3%)是渦街流量計測量脈動流流量時常用且有效的方法。但當(dāng)脈動幅值仍高于3%時,可對測量不確定度進(jìn)行估算,然后對誤差進(jìn)行校正。
脈動引起的鎖定現(xiàn)象應(yīng)設(shè)法避免。可行的方法有兩個:一是制造發(fā)生體較窄的渦街流量計,提高儀表的輸出頻率,從而使旋渦剝離頻率同脈動頻率錯開得遠(yuǎn)一些;二是采用插入式渦街流量計測量大管徑流量。在相同流速的條件下,小口徑流量計輸出頻率比大口徑高若干倍。因此,采用插入式渦街流量計也能將旋渦剝離頻率同脈動頻率有效錯開。
1.3 測量不確定度的估算
如果fv/fP<0.25,且U′rms/U<0.2,測量不確定度約為1%;如果fv比fP高得多,但無明顯的鎖定現(xiàn)象,流速脈動幅值在0.1~0.2之間,則誤差可能為流量示值的10-1的數(shù)量級。
2 應(yīng)用實例
為了增加讀者對調(diào)節(jié)閥(減壓閥)振蕩對渦街流量計影響的感性認(rèn)識,下面列舉兩個來自使用現(xiàn)場的實例。
2.1 調(diào)節(jié)系統(tǒng)振蕩引入的脈動及其克服方法
上海米其林輪胎公司新建兩臺35t/h鍋爐供3.9MPa飽和蒸汽。蒸汽流量使用渦街流量計測量,儀表配置如圖3所示[5-6]。鍋爐投入運行后,各路蒸汽分表的示值之和與總表經(jīng)平衡計算的差值≤1%R,發(fā)汽量與進(jìn)水量平衡測試結(jié)果也令人滿意。運行三個星期后出現(xiàn)了新情況,即去除氧器的一套蒸汽流量計示值有時會突然跳高,從而使分表之和比總表示值高約20%。
在現(xiàn)場了解情況時,儀表人員觀察到了流量計示值突然跳高的現(xiàn)象。從記錄紙上可清楚看出,測量范圍為0~10t/h的除氧器耗汽流量,正常時在3t/h左右波動,最高時也未高于5t/h;但在異常情況發(fā)生后,流量示值突然跳到10t/h以上并長時間維持此值。
儀表人員立即到蒸汽分配器處觀察,發(fā)現(xiàn)去除氧器的一路蒸汽管有異常的振動,管內(nèi)壓力有周期性的小幅度擺動。儀表人員又到除氧器處觀察,其蒸汽系統(tǒng)如圖4所示。
3.9MPa蒸汽經(jīng)壓力調(diào)節(jié)器直接作用,減壓到0.6MPa后,再經(jīng)用于除氧溫度控制的偏芯旋轉(zhuǎn)閥送出。觀察發(fā)現(xiàn),經(jīng)減壓后的蒸汽壓力在0.1~0.8MPa之間大幅度、周期性地擺動,周期約4s;而偏芯旋轉(zhuǎn)閥閥位并無明顯擺動。顯然,壓力振蕩是由直接作用式壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)振蕩引起的。
因此,建議熱力工程師將減壓前的切斷閥緩慢關(guān)小,直至振蕩停止,流量示值也就恢復(fù)正常。分析上述現(xiàn)象,歸納如下。
①流量示值突然跳高是由于流體從定常流突然變?yōu)槊}動流。
②脈動流的形成源于減壓閥振蕩。
③減壓閥振蕩是因其兩端壓差大,閥門開度小,閥芯還可能存在一定的干摩擦。
④關(guān)小調(diào)節(jié)閥的上游切斷閥后,減壓閥開度增大,振蕩停止。這是因為閥門開大后,減壓閥兩端壓差減小,等效放大系數(shù)相應(yīng)減小。
⑤減壓閥應(yīng)盡早拆開檢查,改善干摩擦、清除卡滯,以徹底消除產(chǎn)生脈動的根源。
2.2 減壓閥引入的脈動及其克服方法
該實例發(fā)生在上海的一幢88層大廈。大廈所屬鍋爐房經(jīng)分配器向洗衣房供汽。因蒸汽壓力太高,所以中間設(shè)置了一個直接作用式減壓系統(tǒng)。減壓與流量測量系統(tǒng)如圖5所示。
該系統(tǒng)投運后的最初幾年,運行一直良好。白天和上半夜,洗衣房開工,蒸汽流量在1.0~2.5t/h之間波動;后半夜收工后,流量減為0.2t/h左右。
但在2007年1月的一次停車小修之后,情況發(fā)生了變化。其中,開工期間的流量變化范圍并無異樣,而停工期間的流量示值卻大幅度升高,甚至比開工期間的最大流量還要大。因此,有關(guān)人員特地在收工期間進(jìn)行檢查。典型流量曲線如圖6所示。
分析減壓閥異常原因過程中,因為不論流量大與小,減壓閥后的壓力總是穩(wěn)定在0.4MPa,所以,人們一直認(rèn)為它是好的,沒有懷疑的必要。但在一籌莫展的情況下,不得不開始懷疑減壓閥。于是,通過閥門V3對出口壓力進(jìn)行控制,而將閥門V2逐步關(guān)小,直至關(guān)死。待切換完畢,流量示值跌到0.2t/h以下,從而真相大白。后來,維修人員更換了減壓閥的金屬膜片,最終處理了故障。
這一故障的處理帶給筆者的啟發(fā)大致有以下幾條。
①一臺減壓閥能將出口壓力(或進(jìn)口壓力)穩(wěn)定地控制在規(guī)定值,從而完成其主要任務(wù),但不能因此而忽視其對流量測量可能存在的影響。
②一臺減壓閥在開度大的時候可能對流量測量不存在影響,但不能因此斷定在開度小的時候也不存在影響。因為閥門前后的壓差不同、開度不同、管網(wǎng)的配置不同等,都可能影響減壓閥的穩(wěn)定性。
③減壓閥是否振蕩,通常觀察它是否存在明顯的振動,閥芯是否存在明顯的抖動,是否發(fā)出振蕩叫聲。但即使無振動、無抖動也無叫聲,也不能作出不振蕩的判斷。
④檢驗減壓閥是否振蕩并對渦街流量計產(chǎn)生干擾,最可靠和簡單的辦法就是跳開減壓閥,改由旁通閥控制。
⑤減壓閥振蕩(或僅在某一開度存在振蕩現(xiàn)象)導(dǎo)致渦街流量計示值偏高,是由于振蕩引起流動脈動,干擾渦街流量傳感器的工作。
⑥解決減壓閥振蕩的方法是對減壓閥進(jìn)行維修或改善其工作條件,使振蕩條件不成立。